蒸汽溫度優(yōu)化軟件在500MW燃煤機(jī)組的應(yīng)用
摘要:蒸汽溫度優(yōu)化軟件在500MW燃煤機(jī)組的應(yīng)用資訊由優(yōu)秀的流量計(jì)、流量儀生產(chǎn)報(bào)價(jià)廠家為您提供。一、引言 隨著電力行業(yè)競爭的加劇,許多電企業(yè)采取各種各樣的手段來適應(yīng)新形勢的發(fā)展。雖然沒有人能夠預(yù)測未來將如何,但zui直接的措施就是降低運(yùn)行和維護(hù)成本,降低煤耗,提。更多的流量計(jì)廠家選型號價(jià)格報(bào)價(jià)歡迎您來電咨詢,下面是蒸汽溫度優(yōu)化軟件在500MW燃煤機(jī)組的應(yīng)用文章詳情。
一、引言隨著電力行業(yè)競爭的加劇,許多電企業(yè)采取各種各樣的手段來適應(yīng)新形勢的發(fā)展。雖然沒有人能夠預(yù)測未來將如何,但zui直接的措施就是降低運(yùn)行和維護(hù)成本,降低煤耗,提高機(jī)組可用率。本文將以MidAmericanEnergy公司GeorgeNeal電站3號機(jī)組改造項(xiàng)目為例,介紹Smartprocess蒸汽溫度優(yōu)化器在蒸汽溫度控制中的應(yīng)用,以提高汽溫控制品質(zhì),減少爐管泄漏,zui終實(shí)現(xiàn)發(fā)電成本的降低。
二、用戶背景
GeorgeNeal電站位于IOWA州密蘇里河邊。其3號機(jī)組容量為515MW,采用Foster-Wheeler對沖式汽包爐和GE公司汽輪機(jī),6臺MPS-89磨煤機(jī)分別為前后爐墻的24個(gè)燃燒器供應(yīng)煤粉。過熱蒸汽溫度通過一級和二噴水控制,再熱蒸汽溫度通過噴水、過熱擋板和再熱擋板進(jìn)行控制。鍋爐控制系統(tǒng)采用WDPF系統(tǒng)。
控制系統(tǒng)改造前,蒸汽溫度的過度震蕩過大,限制了機(jī)組響應(yīng)速度,低負(fù)荷下響應(yīng)速度為1%/min,高負(fù)荷下響應(yīng)速度為0.3%/min。因此,用戶會同EPRI和控制系統(tǒng)供應(yīng)商艾默生公司討論,決定利用Smartproce蒸汽溫度優(yōu)化器來改進(jìn)負(fù)荷動態(tài)變化情況下的溫度響應(yīng),從而實(shí)現(xiàn)負(fù)荷響應(yīng)速度的提高。Smartprocess蒸汽溫度優(yōu)化器是艾默生公司電力優(yōu)化軟件包中有一個(gè)非常重要的前饋?zhàn)饔?,達(dá)到提高汽溫控制品質(zhì)的目的。
三、工程規(guī)劃
整個(gè)控制系統(tǒng)改造工程要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)任務(wù);一是改進(jìn)蒸汽溫度控制,提高機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)能力;二是對比常規(guī)PID控制方式,記錄優(yōu)化系統(tǒng)的改進(jìn)效果。整個(gè)工程的主要步驟包括:
●記錄現(xiàn)有系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和性能
●優(yōu)化當(dāng)前系統(tǒng)并進(jìn)行試驗(yàn)
●設(shè)計(jì)和安裝高級蒸汽溫度控制系統(tǒng)
●測試和記錄高級控制系統(tǒng)的性能
●準(zhǔn)備測試報(bào)告
四、現(xiàn)有系統(tǒng)評估
現(xiàn)有的控制系統(tǒng)是一套常規(guī)PID控制系統(tǒng)。過熱器二級噴水采用串級控制,一個(gè)外回路控制器,兩個(gè)內(nèi)回路控制器。過熱器一級噴水也采用串級控制,內(nèi)外回路控制器均有兩個(gè)。煙氣擋板由一個(gè)再熱溫度控制器控制在一個(gè)預(yù)先配置的范圍。再熱噴水控制回路為單PID回路?,F(xiàn)有控制系統(tǒng)中*特殊的就是蒸汽溫度控制回路中沒有任何前饋信號。圖1為二級噴水控制回路的功能框圖,TTFuzz模塊為優(yōu)化后增加的前饋模塊。
優(yōu)化工作開始前,記錄現(xiàn)有回路中PID控制器和其它的可調(diào)整模塊的整定設(shè)置。然后對現(xiàn)胡的PID參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,以期提高控制響應(yīng)品質(zhì)。過熱噴水調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行比較大的調(diào)整,負(fù)荷響應(yīng)速度改善非常明顯。進(jìn)一步的試驗(yàn)分析表明當(dāng)前的參數(shù)設(shè)置在某個(gè)工況下非常接近優(yōu)化器給出的設(shè)定值。煙氣擋板調(diào)節(jié)設(shè)置和再熱噴水設(shè)置都做過很小的改動。
五、模型辯識與測試
要設(shè)計(jì)高級多變量控制器,必須先建立過程模型。建立過程模型的方法有很多種,zui實(shí)用的是模型辯識。模型辯識(或者系統(tǒng)辯識)需要采集機(jī)組特定運(yùn)行工況試驗(yàn)下的控制器輸入輸出以及振動變量數(shù)據(jù)。這些試驗(yàn)用于激勵(lì)出建模所需要的所有過程模型特征。典型的試驗(yàn)包括:開環(huán)階躍試驗(yàn)、偽隨機(jī)二元序列試驗(yàn)和頻率響應(yīng)試驗(yàn)。如果需要,還可進(jìn)行閉環(huán)設(shè)定值階躍試驗(yàn)。如果已知擾動量對過程對象有很大的影響,則必須進(jìn)行擾動試驗(yàn)。
就本工程而言,所有的蒸汽溫度控制回路都進(jìn)行開環(huán)階躍試驗(yàn)和閉環(huán)設(shè)定值響應(yīng)試驗(yàn)。此外,還進(jìn)行了反映擾動效果的負(fù)荷的負(fù)荷變化和磨煤機(jī)起停試驗(yàn)。所有測試耗時(shí)5天完成。DCS的歷史站用于記錄所有的測試數(shù)據(jù)。整套試驗(yàn)采集150個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn);并且試驗(yàn)期間,這些點(diǎn)在歷史站上的采集死區(qū)配置為接近0。如果采集數(shù)據(jù)的死區(qū)過大,模型辯識軟件將無法產(chǎn)生好的效果。高保真度數(shù)據(jù)對辯識模型的精確度是至關(guān)重要的。
六、控制器設(shè)計(jì)
本工程所采用的Smartprocess蒸汽溫度優(yōu)化器包含兩種獨(dú)立的技術(shù)。模型預(yù)測控制用于調(diào)整外回路控制器的設(shè)定值,而動態(tài)前饋系統(tǒng)則用于動態(tài)補(bǔ)償內(nèi)回路的設(shè)定值。圖1給出了高級控制系統(tǒng)如何和常規(guī)控制系統(tǒng)接口。其它回路也采用類似的方案實(shí)現(xiàn)。
模型預(yù)測控制系統(tǒng)采用AspenTarget控制器,而動態(tài)前饋采用TTFuzz控制器。Target控制器有6個(gè)前饋輸出和大約40個(gè)擾動輸入變量。
AspenTarget控制器采用帶非線性校正系數(shù)(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))的線性zui小二乘模型(PLS:PartialLeastSquares),具體的組合方式可以參考混合模型。這種合成模型克服了純神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的外推泛化問題。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型有兩種學(xué)習(xí)規(guī)則,Kalman和可變矩陣。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的隱層數(shù)和隱層節(jié)點(diǎn)數(shù)都是可調(diào)的。
TTFuzz前饋控制器屬于Takagi-Sugeno模型,用于補(bǔ)償影響過程對象的可測量擾動?;谶@些擾動變量,前饋控制器將產(chǎn)生前饋補(bǔ)償信號以補(bǔ)償PID回路的擾動。精確的補(bǔ)償計(jì)算需要精確的過程模型和擾動影響模型。前饋概念可以這樣理解:從控制變量到被控制變量的模型(傳遞函數(shù))可以通過各種試驗(yàn)獲得,如同擾動變量到被控變量的建模過程。由于擾動的當(dāng)前值是可測量的,那么它對被控變量的影響也是能夠確定的,從而可以得出控制變量的修正值,實(shí)現(xiàn)擾動對被控變量影響的zui小化。
七、工程實(shí)施
這兩種高級控制都在直接連接WDPF數(shù)據(jù)高速公路的SunUltra工作站上實(shí)現(xiàn)。數(shù)據(jù)接口軟件用于實(shí)現(xiàn)高級控制器和常規(guī)DCS邏輯的數(shù)據(jù)交換。另外,繪制了新的操作界面,用于切換選擇高級控制模式和常規(guī)控制模式,并允許操作人員根據(jù)需要起動和停止高級控制策略?,F(xiàn)有的蒸汽控制界面也經(jīng)過一定的修改,可以顯示出當(dāng)前的控制模式。
由于再熱汽溫有兩個(gè)控制變量,所以TTFuzz控制器必須協(xié)調(diào)控制檔板和再熱噴水閥。再熱噴水對機(jī)組熱效率有負(fù)面影響,因而從控制策略上講,要盡可能減小噴水量。綜合考慮以上因素,整個(gè)控制策略如下:
●如果噴水修正值為負(fù)而且噴水閥門尚未全關(guān),則僅采用噴水修正值。
●如果噴水修正值為負(fù)而且噴水閥門已經(jīng)關(guān)閉,則繼續(xù)保持噴水閥門關(guān)閉,剩余修正由擋板回路完成。
●如果噴水修正值為正(閥門開啟),則會首先調(diào)整擋板直至飽和后,才使用噴水控制。
八、驗(yàn)收
驗(yàn)收過程包括了非常詳細(xì)的測試方案,以確保整個(gè)優(yōu)化系統(tǒng)的所有組成部分都能夠滿足要求。測試包括三種運(yùn)行類型和四種不同的控制器組合,總共12項(xiàng)測試。運(yùn)行類型包括:
●從全負(fù)荷(約500MW)降至400MW,然后回升到全負(fù)荷。
●從380MW降至280MW,然后返回380MW
●一臺磨煤機(jī)停運(yùn)
控制器配置方案有:
●全部采用原來的PID控制器整定設(shè)置
●采用新的PID控制器整定設(shè)置
●采用新的PID控制器整定設(shè)置和TTFuzz控制器
●采用新的PID控制器整定設(shè)置和TTFuzz、AspenTarget控制器
在Neal3號機(jī)組,吹灰是連續(xù)進(jìn)行的,這是蒸汽溫度控制的一個(gè)主要擾動。為了減小因吹灰所導(dǎo)致的測試結(jié)果差異,在每次測試期間,都進(jìn)行同樣的吹灰步驟。也就是說,每次測試中的吹灰過程是相同的,以使其對蒸汽溫度的影響相似。
九、優(yōu)化結(jié)果
WDPF的歷史存儲和檢索系統(tǒng)(即歷史站)用于記錄這些測試結(jié)果。圖2顯示了在三種不同控制配置下高負(fù)荷段的過熱汽溫響應(yīng)曲線。為了能夠量化分析回路特性,所有的測試數(shù)據(jù)都進(jìn)行平均誤差、zui大誤差和標(biāo)準(zhǔn)差分析。測試結(jié)果表明:與舊的PID整定參數(shù)相比,新的PID整定參數(shù)非常好地改進(jìn)了的回路性能;帶TTFuzz的PID比不帶TTFuzz的PID的控制效果也有明顯提高;增加AspenTarget控制后,回路性能有了一定的邊際改善。
圖3顯示了四種控制配置下低負(fù)荷試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)差分析。由于機(jī)組在多數(shù)運(yùn)行工況下都達(dá)不到再熱蒸汽設(shè)計(jì)溫度,所以再熱溫度的控制結(jié)果可能容易令人誤解。圖4顯示了磨F停運(yùn)后的測試結(jié)果。
十、總結(jié)
本項(xiàng)目表明Smartprocess蒸汽溫度優(yōu)化器所具備的高級控制技術(shù)能夠顯著提高蒸汽溫度控制性能,雖然試驗(yàn)結(jié)果有一定差異,但總體而言,混合使用兩種高級控制器的控制效果zui佳。此外,蒸汽溫度優(yōu)化器自1999年5月末投運(yùn)以來,機(jī)組在整個(gè)夏天未出現(xiàn)過爐管泄漏。廠方的運(yùn)行主管人員確信蒸汽溫度控制性能的改善,是減少爐管泄漏的主要原因。
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